鍋爐共設置兩臺流化床冷渣器,分布于爐膛下部兩側,布置在零米層,采用以水冷為主、風冷為輔的雙冷卻形式,鍋爐總灰量為14188.4kg/h,一臺冷渣器的設計底灰排出量為鍋爐總灰量的50%,一臺冷渣器即能滿足鍋爐正常運行的需要。冷卻水的進口溫度為35℃,壓力為1.2MPa,流量為80000kg/h。設計從冷渣器側面的正常排渣口排渣。
發電廠頻繁發生冷渣器堵渣現象,爐膛床料無法排出,造成床壓升高,被迫減負荷進行處理;后期出現冷渣器結礁現象,造成停爐。
造成冷渣器頻繁堵渣的原因主要有:
床溫過高造成結礁。
細碎機未及時調整,粗細煤粒的分布不合理,造成密相區燃燒份額加大,床溫提高結礁。
點火過程中投入冷渣器運行,給煤落入冷渣器內,使冷渣器內發生煤粒再燃,造成高溫結礁。
停爐時床料中煤粒未_燃燒盡,產生低溫結焦,焦塊進入冷渣器內。
配風不合理和鍋爐長期低負荷運行,爐膛流化不良可能造成爐膛局部結焦。
爐膛內流化不良,存在部分死區,易使低溫焦塊生長。